一、案例情況
青島某精細(xì)化工企業(yè)因生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致廢水氨氮濃度驟升,連續(xù)三次監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)突破80mg/L,遠(yuǎn)超《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中15mg/L的限值。面對(duì)環(huán)保部門下達(dá)的15天整改通知,企業(yè)緊急找尋廢水氨氮高處理方法,后通過(guò)采用氨氮去除劑應(yīng)急處理工藝,成功將氨氮濃度穩(wěn)定控制在8mg/L以下,實(shí)現(xiàn)合規(guī)排放。
二、超標(biāo)成因與治理困境
該企業(yè)主要生產(chǎn)醫(yī)藥中間體,廢水來(lái)源于合成反應(yīng)釜清洗工段,含有大量有機(jī)胺類物質(zhì)。原有處理工藝采用"調(diào)節(jié)池+UASB+接觸氧化池"的生化處理系統(tǒng),設(shè)計(jì)處理能力為500m³/d。擴(kuò)產(chǎn)后實(shí)際水量增至650m³/d,且原料中二甲胺投加量增加30%,導(dǎo)致進(jìn)水氨氮濃度從設(shè)計(jì)值 50mg/L升至120-150mg/L,生化系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重沖擊:好氧池DO值持續(xù)低于1mg/L,污泥沉降比從30%降至15%,出水氨氮徘徊在40-50mg/L。
企業(yè)曾嘗試增加曝氣強(qiáng)度和污泥回流比,但72小時(shí)調(diào)試后效果甚微。若采用傳統(tǒng)生化擴(kuò)容方案,需新建缺氧池和沉淀池,工期至少3個(gè)月,無(wú)法滿足應(yīng)急整改要求。經(jīng)技術(shù)工程師評(píng)估后,決定采用"生化系統(tǒng)修復(fù)+氨氮去除劑深度處理"的組合污水氨氮去除方法。
三、氨氮去除劑應(yīng)用方案
(1)通過(guò)小試篩選,確定采用復(fù)合型氨氮去除劑,該藥劑在pH=7-9條件下能快速將氨氮氧化為氮?dú)?,反?yīng)時(shí)間≤30分鐘,且不會(huì)產(chǎn)生二次污染。小試數(shù)據(jù)顯示:在氨氮濃度100mg/L的廢水中投加1.2kg/t藥劑,去除率可達(dá)92%。
(2)在原有接觸氧化池出水口增設(shè)20m³混合反應(yīng)池,采用管道混合器投加藥劑,配套pH在線調(diào)節(jié)系統(tǒng)(控制pH=8.5)和ORP監(jiān)測(cè)儀。藥劑投加采用自動(dòng)計(jì)量泵,根據(jù)進(jìn)水氨氮在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整投加量,實(shí)現(xiàn)有效的控制。
(3)運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化:①分階段投加:前3天按1.5kg/t高劑量沖擊投加,快速降低氨氮濃度;②穩(wěn)定期調(diào)整為0.8-1.0kg/t,維持出水濃度<10mg/L;③同步修復(fù)生化系統(tǒng):向接觸氧化池投加反硝化菌劑(500g/m³),控制溶解氧2-3mg/L,污泥齡延長(zhǎng)至15天。
四、處理效果
達(dá)標(biāo)情況:改造完成后第2天,出水氨氮濃度降至12mg/L;第3天穩(wěn)定在8mg/L以下,COD、總氮等指標(biāo)同步達(dá)標(biāo)。連續(xù)30天監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,氨氮去除率穩(wěn)定在93%-96%,低的時(shí)候在5.2mg/L,遠(yuǎn)低于排放標(biāo)準(zhǔn)。
五、案例啟示
該案例印證了氨氮去除劑作為廢水氨氮高處理方法在應(yīng)急處理中的關(guān)鍵作用:①響應(yīng)速度快;②兼容性強(qiáng),可與現(xiàn)有生化系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)行;③可控性高,通過(guò)在線監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)投加。但需注意:藥劑法更適用于應(yīng)急提標(biāo)或作為深度處理單元,長(zhǎng)期運(yùn)行需結(jié)合源頭控制和生化系統(tǒng)優(yōu)化。
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